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脫硫液PH值突然下降!快來(lái)看分析和解決方法

更新時(shí)間:2025-06-16點(diǎn)擊次數(shù):34

脫硫液PH值突然下降!快來(lái)看分析和解決方法



脫硫液PH值突然下降!快來(lái)看分析和解決方法

在濕式氧化法脫硫工藝中脫硫液的PH值下降影響脫硫工藝的案例比較多,也是眾多的脫硫工藝事故中比較常見(jiàn)的事故,特別是夏季,情況更加突出一些,這些企業(yè)中有焦化廠,有合成氨廠、也有甲醇廠,現(xiàn)在以某合成氨廠為例,分析脫硫液PH值下降的原因及處理過(guò)程,希望能對(duì)類似現(xiàn)象的企業(yè)有所幫助。

一、工藝、設(shè)備情況概述

山東某合成氨企業(yè),年合成氨能力18萬(wàn)噸,半水煤氣流量65000Nm3/h,半水煤氣脫硫共有2臺(tái)脫硫塔(∮5000∮4200)并聯(lián)運(yùn)行,脫硫液循環(huán)量共計(jì)1650m3/h,脫硫前H2S含量≤2.0g/Nm3,脫硫后H2S含量≤70mg/Nm3,兩臺(tái)再生槽(∮6000∮8000,有效高度4.5米),有效再生時(shí)間為13分鐘左右。兩臺(tái)脫硫塔共用1個(gè)貧液槽(75m3),共用1個(gè)富液槽(100m3),2臺(tái)脫硫塔底部都有2-2.5米的液位,所以再生前的氧化時(shí)間大約5分鐘左右。從以上數(shù)據(jù)可以看出該企業(yè)脫硫系統(tǒng)的設(shè)備配置能夠滿足生產(chǎn)需要,所以在很長(zhǎng)一段時(shí)間,該企業(yè)脫硫系統(tǒng)運(yùn)行一直很正常。

 

二、存在問(wèn)題

某年的6月開(kāi)始,該企業(yè)脫硫系統(tǒng)開(kāi)始不正常,開(kāi)始表現(xiàn)為脫硫液中碳酸鈉含量慢慢降低,盡管也增加了碳酸鈉的加入量(正常每天1.2-1.5噸,后來(lái)達(dá)到2-3噸),但脫硫液中碳酸鈉的含量還是下降,到6月中旬開(kāi)始脫硫液的PH值開(kāi)始下降(由8.5降至8.0左右),到7月上旬時(shí)PH值降至8.0以下,碳酸鈉加入量每天3-4噸,脫硫后H2S最高達(dá)到170mg/Nm3,并且脫硫液散發(fā)出一股酸臭味,溶液顏色也明顯發(fā)黑,硫磺回收率也很低。

三、原因分析

接到該企業(yè)的求助電話以后,東獅公司及時(shí)派出技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)服務(wù),經(jīng)過(guò)認(rèn)真細(xì)致的分析,總結(jié)得出如下原因造成脫硫工藝惡化:

1、外界因素影響導(dǎo)致脫硫催化劑氧化能力下降,使脫硫液中的HS-含量越來(lái)越高,進(jìn)而導(dǎo)致副鹽增長(zhǎng)加快,堿耗高。

經(jīng)了解由于煤炭供應(yīng)緊張,該公司通過(guò)中介購(gòu)進(jìn)10000噸劣質(zhì)煤炭(此種煤炭含焦油、H2S、有機(jī)硫等很高),開(kāi)始時(shí)摻入量較少,系統(tǒng)沒(méi)有明顯變化,后來(lái)越摻越多,脫硫狀況慢慢發(fā)生了變化,但是脫硫車間領(lǐng)導(dǎo)沒(méi)有與負(fù)責(zé)生產(chǎn)的廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)溝通,只是提高了碳酸鈉的加入量,每天排放20多立方脫硫液維持生產(chǎn),所以就導(dǎo)致了脫硫工藝越來(lái)越惡化。